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新鋼高棒精軋活套常見故障分析及防范
發(fā)布時(shí)間:2024-11-12
阮小兵 楊有華 梅雄城
(新余鋼鐵集團(tuán)有限公司)
摘 要:對(duì)新鋼高棒精軋活套常見故障進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的解決方法及防范措施。
0、前言
高速棒材生產(chǎn)線是新鋼線棒材升級(jí)改造的一期工程,于2013年10月正式投產(chǎn),設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)100萬t合格熱軋鋼筋。該生產(chǎn)線是目前國內(nèi)最先進(jìn)的國產(chǎn)高速棒材生產(chǎn)線,軋線設(shè)備為全連續(xù)式棒材軋機(jī),最高終軋速度為18m/s。主軋機(jī)共18架,平立交替布置,分初、中、精軋3個(gè)機(jī)組,每個(gè)機(jī)組各設(shè)6架軋機(jī),精軋機(jī)活套設(shè)計(jì)為6個(gè)。精軋機(jī)活套在高棒的軋制過程中起著非常重要的作用,是整個(gè)生產(chǎn)線的重要組成部分,一旦出現(xiàn)問題不但會(huì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和成材率,而且整條軋制線也將被迫停止生產(chǎn)。
1、活套的組成和工作原理
1.1生產(chǎn)工藝流程
新鋼高速棒材的生產(chǎn)工藝流程如下:原料驗(yàn)收→熱送輥道→入爐加熱→1號(hào)~6號(hào)粗軋機(jī)→1號(hào)剪→7號(hào)~12號(hào)中軋機(jī)→2號(hào)剪→1號(hào)活套→13號(hào)精軋機(jī)→2號(hào)活套→14號(hào)精軋機(jī)→3號(hào)活套→15號(hào)精軋機(jī)→4號(hào)活套→16號(hào)平立轉(zhuǎn)換軋機(jī)→5號(hào)活套→17號(hào)精軋機(jī)→6號(hào)活套→18號(hào)平立轉(zhuǎn)換軋機(jī)→3號(hào)倍尺剪→步進(jìn)式冷床→冷剪→點(diǎn)支數(shù)→打捆→收集→堆垛→發(fā)運(yùn)。
1.2活套的組成
精軋機(jī)活套主要由前壓輥、前托輥、起套輥、后壓輥、后托輥和活套掃描儀組成,其結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。
1.3活套的工作原理
活套安裝在精軋機(jī)架之間,用于控制兩個(gè)機(jī)架之間的微張力,防止帶鋼之間有過大的張力而將帶鋼拉斷;钐椎墓ぷ髟硎钱(dāng)軋件進(jìn)入活套時(shí),掃描儀發(fā)出信號(hào),啟動(dòng)氣缸,活套抬起,軋制結(jié)束后活套落下,在這過程中,掃描儀顯示活套輥位置,控制活套起套高度,并隨時(shí)反饋信息進(jìn)行調(diào)整,以保證前后機(jī)架秒流量相等,從而改善產(chǎn)品的尺寸精度,提高軋制精度。
2、精軋活套故障的原因及防范措施
2.1活套輥起套慢或不起套
2.1.1故障現(xiàn)象
當(dāng)軋件通過前壓輥、前托輥進(jìn)入到起套輥時(shí),起套輥起套慢或者干脆不起套造成堆鋼。
2.1.2原因及防范措施
造成活套輥起套慢或不起套的主要原因如下:
1)活套掃描儀信號(hào)接收不好,冷卻起套輥的冷卻水汽太大,因氧化鐵屑堆積導(dǎo)致掃描儀鏡頭臟造成活套氣缸電磁閥未接收到掃描儀的反饋信息;
2)活套氣缸密封性不好,存在竄氣,使得活套起套壓力不足;
3)活套氣缸氣管管徑小,瞬間起套壓力不足;
4)由于壓縮空氣潮濕而將水汽帶到了活套氣缸電磁閥內(nèi),使得電磁閥反應(yīng)不靈敏;
5)電磁閥閥芯堵塞或線包燒壞,閥不能動(dòng)作;
6)電氣線路接觸不良及其他原因引起斷路,起套信號(hào)進(jìn)不到電磁閥。針對(duì)以上主要原因,可采取如下防范措施:
1)通過加裝壓縮空氣管對(duì)鏡頭進(jìn)行吹掃,并且經(jīng)常對(duì)鏡頭進(jìn)行清潔;
2)定期更換活套氣缸,換下的活套氣缸全部更換新的密封件,在線活套氣缸則利用在線整機(jī)的機(jī)會(huì),將少量潤滑稀油灌入氣缸內(nèi),增加活塞桿密封件與缸筒的密封性;
3)對(duì)氣缸管徑進(jìn)行改進(jìn),將原先的氣缸管徑適當(dāng)增大;
4)購進(jìn)1套小型的干燥機(jī),對(duì)進(jìn)入活套區(qū)域的氣體進(jìn)行干燥,同時(shí)在進(jìn)入活套的氣體總管下方安裝一個(gè)放水球閥并定期放水;
5)定期對(duì)活套電磁閥閥芯進(jìn)行吹掃清理,將損壞的線路進(jìn)行更換,保證電磁閥完好;
6)定期對(duì)線路進(jìn)行檢查,將接觸不良的線路及時(shí)接好。
2.2活套輥?zhàn)涌ㄋ?/p>
2.2.1故障現(xiàn)象
在軋制過程中,軋制件通過活套輥?zhàn)?包括前壓輥、后壓輥、前托輥、后托輥、起套輥)時(shí),輥?zhàn)硬晦D(zhuǎn)而造成堆鋼。
2.2.2原因及防范措施
造成活套輥不轉(zhuǎn)的主要原因如下:
1)活套輥軸承座內(nèi)軸承潤滑不到位,造成里面的軸承缺油燒壞,輥?zhàn)硬晦D(zhuǎn);
2)軋件進(jìn)入活套內(nèi)部時(shí),活套輥輥?zhàn)?特別是前壓輥、前托輥)所受到的瞬間沖擊力很大,造成輥?zhàn)觾?nèi)軸承受到大的沖擊力而碎裂;
3)受材質(zhì)所限,在軋制一些規(guī)格的軋制件時(shí),活套輥輥?zhàn)?特別是起套輥)的輥面與軋制件的摩擦力很大,造成輥面有很深的溝槽,軋制件陷入溝槽使得輥?zhàn)硬晦D(zhuǎn)而造成堆鋼。
針對(duì)以上主要原因,采取防范措施如下:
1)增大活套的油氣供應(yīng)量,將供油周期從原來的35s內(nèi)2次改為30s內(nèi)3次,并將油質(zhì)改為BP220型,以增大油的黏性,延長軸承內(nèi)潤滑油的存油時(shí)間,保證潤滑效率;
2)由于活套更多的是受到徑向載荷的作用,因此將原先的軸承改為向心球軸承。
3)將活套輥?zhàn)拥牟馁|(zhì)由普通的鑄鐵材質(zhì)改為中鎳鉻冷鑄材質(zhì),以增加其耐磨度和硬度。從而提高生產(chǎn)效率
2.3活套抖動(dòng)大
2.3.1故障現(xiàn)象
活套在軋制過程中抖動(dòng)大,使得軋制件偏離軋制線,從而引起堆鋼。
2.3.2原因及防范措施
造成活套抖動(dòng)大的主要原因如下:
1)長時(shí)間軋制后活套底座螺栓出現(xiàn)松動(dòng);
2)由于整個(gè)軋制線只是基本對(duì)直,因此在軋制某些規(guī)格的軋制件時(shí),由于軋制件尺寸存在一定的偏差,導(dǎo)致軋制件和活套本體存在一定的摩擦。針對(duì)以上主要原因,采取防范措施如下:
1)定期對(duì)活套所有螺栓進(jìn)行緊固,同時(shí)對(duì)一些易斷的螺栓進(jìn)行置換,并將螺栓的材質(zhì)由原先的8.8級(jí)改為9.8級(jí);
2)定期對(duì)整個(gè)軋制線進(jìn)行對(duì)中直,確保誤差在允許范圍內(nèi)。
3、效果
采取以上措施前后的活套故障時(shí)間和活套輥更換情況分別見表1和表2。
4、結(jié)語
對(duì)新鋼高棒精軋活套常見故障采取了一系列防范措施后,活套的故障時(shí)間減少了,活套輥的更換數(shù)量降低了,堆鋼現(xiàn)象明顯減少,設(shè)備運(yùn)行率得到提高,促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。
來源:《江西冶金》 2015年第4期
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